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大白话聊透人工智能制造业AI工厂管家如何省能耗抓缺陷

一、开篇:制造业的“老大难”AI真能搞定? 提起制造业很多人想到的是轰鸣的厂房、忙碌的工人、流水线不停运转的机器。

但行内人都知道这行的“痛点”藏得深且具体:生产线的参数像“密码”调不对要么电费蹭蹭涨要么产品一堆废品;质检工人盯着产品看一天眼睛都熬红了还是会漏过比头发丝还细的缺陷;更头疼的是老工厂的设备用了十几年比老伙计还亲可想装AI系统却“水土不服”根本连不上。

以前这些问题全靠“老经验”解决:参数靠老工人的“手感”调质检靠工人的“火眼金睛”盯老设备坏了只能靠师傅修。

但经验这东西靠不住——老工人退休了经验带不走;工人累了走神了缺陷就流出去了。

直到AI来了情况才变了。

现在的AI不再是实验室里的“摆设”而是钻进厂房当起了“工厂管家”:它能靠“试错”找到最省能耗的参数能靠“火眼金睛”揪出最小的缺陷还能想办法和老设备“打好交道”。

这篇文章就用最接地气的大白话给你掰扯清楚AI是怎么解决制造业这三大痛点的背后藏着什么门道还有哪些坎儿没迈过去。

二、痛点1:生产线参数“调不准”——AI靠“试错”找到“最优解” 生产线的参数堪称制造业的“命脉”。

就拿最常见的注塑机来说要生产一个塑料零件得调温度、压力、注塑速度、冷却时间光关键参数就有十几项。

更麻烦的是这些参数互相“牵一发而动全身”:温度调高5度塑料融化得更均匀产品合格率能涨2%但电费一天多花几百块;传送带速度调快0.5米/秒一天能多生产500个零件但机器磨损加快说不定半个月就得修一次。

(一)以前:老工人的“手感”靠不住新人得磨半年 以前调参数全凭老工人的“经验”。

江苏有家汽车零部件工厂的王师傅调了20年注塑机闭着眼都能说出“温度180度、压力10MPa、传送带速度1.2米/秒”说是“手感”其实是多年试错攒下的“大概值”。

但这个“大概值”不是最优解——工厂每天耗电2万度产品合格率95%看似不错可每个月光浪费的电费和废品成本就有小10万。

更头疼的是“经验传不下去”。

王师傅退休前带了个徒弟徒弟照着师傅给的参数调产品合格率立马降到85%。

为啥?因为师傅没说“夏天温度要降3度冬天要升2度”“原材料批次不一样压力得跟着变”。

这些藏在“手感”里的细节新人得磨半年才能摸透这半年里工厂的损失可不小。

(二)现在:强化学习AI“试错3000次”找到省钱又高效的方案 现在“强化学习AI”成了调参数的“高手”。

这东西听着玄乎其实逻辑特简单:就像小孩玩游戏一次次试错慢慢找到赢的方法。

AI调参数也是这个路数——先随便设一组参数比如温度170度、压力9MPa然后记录下能耗(比如1.8万度/天)、合格率(94%);接着稍微调整参数温度172度、压力9.2MPa再看效果;要是能耗降了、合格率升了就“记住”这组参数要是效果差了就“淘汰”它。

王师傅退休后工厂就引进了这套系统。

AI花了3天时间试了3000多组参数最后给出了一组“最优解”:温度175度压力9.5MPa传送带速度调慢0.2米/秒。

一开始工人还不信——传送带慢了效率不就降了?结果试运行一天大家傻了眼:耗电从2万度降到1.5万度合格率还从95%升到了98%。

厂长算了笔账:一天省5000度电一度电0.5元光电费一天省2500元一个月就是7.5万;合格率升3%一个月多生产2000个合格零件每个零件赚50元又多赚10万。

加起来一个月多赚17.5万而这套AI系统才花了20万不到两个月就回本了。

现在工厂的新人再也不用“磨手感”了AI直接给“标准答案”新人照着输进去就行就算原材料换了批次AI也能立马调整参数比老工人还灵敏。

厂长说:“以前怕老工人退休现在有了AI根本不愁没人调参数了。

” (三)不止注塑机:所有“参数扎堆”的场景AI都能管 强化学习AI可不是只懂注塑机只要是需要调参数的生产线它都能上手。

比如钢铁厂的高炉炼铁要调风量、焦比、温度以前靠工程师24小时盯着调现在AI能实时优化让焦比降2%——别小看这2%一个中型钢铁厂一年能省好几千万的焦炭钱;还有啤酒厂的发酵罐AI调的温度和时间能让啤酒的口感更稳定不合格率从1%降到0.1%。

说白了AI的优势就是“不怕麻烦、记性好”。

人最多能记几十组参数的效果AI能记几百万组;人调参数要考虑三五个因素AI能同时算几十个因素的影响。

这种“精细操作”人根本比不了。

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